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徳島大学制御工学研究室コミュの失敗メモ QDH&QRH系

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・QRH飛行中にモータ固定のネジが緩んで外れかけた

対策:ネジチェックは頻繁に めねじが金属の場合はネジロック剤を塗布!


・QRHの重心のバランスが悪く 傾きを補正しようとモータ1つだけ急激に回転数が上昇.
 その結果Yaw軸が勝手に回転した.

対策:新機体組立後や機器追加後は必ず重心チェックする.

コメント(2)

・QDHを久しぶりに飛ばしたらソフトが+-Quadになってるにも関わらずハード側を
 X-Quadで飛ばしたところ空中で揺れが発散し墜落.

対策:飛行前にチェック. X-Quadをデフォとして実験後にはX-Quadに戻す.

写真は修理中

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